CR400AF-C-2214
2022年04月21日,CR400AF-C-2214(原0210)与CR400BF-J-0511(后更名为0001)在济郑高铁河南浚县境内时成功进行了时速435km/h(相对速度870km/h)交会试验,交会时间仅0.86秒,为CR450动车组研制技术条件参数的试验打下基础。
重新投入运营的CR400AF-C-2214配备了与众不同的一等座,一等座靠背为电动调节。
随着技术的不断发展,既有复兴号平台也需要与时俱进,搭载更先进控制平台和全新外观设计的CR400AF智能动车组诞生。智能动车组对列车对网络、转向架、车载安全监测等系统进行了智能化升级,具备智能故障诊断及智能运维功能,无需人工检修,自动记录故障类型、位置与出现时间及图片、视频,结合传感器数据及图像数据,通过AI主动判断故障位置、类型并给出合理对策,同时还进一步优化车地协同,使列车在安全性和舒适性上都有进一步的提升。
既有列车烟火报警、列车网络控制、弓网监控是三套独立的系统,内容独立显示在三块屏幕,各自独立操作,处理和记录问题十分不便,且因为各种原因容易导致三个子系统时间不同步,对数据后续分析造成较大困扰。复兴号智能动车组将烟火报警与弓网监控整合进列车网络,将全车所有故障预警进行整合,均接入列车网络中,当故障出现时,系统直接直接给出相应的检查单,所有的故障会直接给出错误码并附带相应的处理方法。同时,全新的列车网络使弓网监控延迟不大于10ms,相较既有CRH以及普通复兴号有大幅度提升,还支持全车视频监控与快速回放,大幅提升列车运维智能化程度,有助于减少未能及时发现和处理故障带来的安全隐患。通过一系列的智能化的安全措施,列车维护保养周期大幅增加,部分线路条件较好的交路能够实现16000km/192h人工一级修里程,降低维保成本,也极大提升列车的出勤率。
CR400AF-C动车组是在CR400AF基础上,为京雄城际铁路设计的新一代8辆编组的高速动车组,采用全新的外观和内饰设计以及智能化的管理与自动驾驶。该车采用全新的商务舱布局,同时一等座采用电动调节靠背,增加电动腿托和电控玻璃,舒适性提升。列车于2018年启动设计,2019年10月开始总装,12月开始涂装。
2020年01月,CR400AF-C智能动车组首次曝光。
2020年03月,整车下线并进入调试阶段。
2020年04月15日,CR400AF-C-0209抵达环铁进行测试。
2020年05月,CR400AF-C-0209参加商合杭高铁(合湖段)联调联试并进行型式试验。
2020年06月08日,CR400AF-C-0209结束了在商合杭高铁的试验返回四方厂。
2020年09月,司机登乘门且采用新式商务布局的CR400AF-C-0210亮相。
2020年11月12日,CR400AF-C-2214(0210更名)与CR400AF-C-0209投入京雄城际铁路大兴机场至雄安段联调联试。
除了加装司机室门之外,2214(0210)与0209的头型和涂装都有些许的区别,飘带涂装也有显著差异。
CR400AF-C-0209试验完毕后返厂更换了量产版的车头部分,同样增加了司机室门并更名为CR400AF-Z-2253。
2021年07月08日至2022年02月期间CR400AF-C-2214在京雄城际铁路运营,运行C2702/3次列车。
2022年03月起CR400AF-C-2214参与济郑高铁郑州至濮阳段联调联试,随后参与郑渝高铁巴东至万州段联调联试。
2022年04月12日,CR400AF-C-2214与CR400BF-J-0511在郑渝高铁巴东至万州段进行了时速403km/h(相对速度806km/h)隧道内交会试验。
2022年04月21日,CR400AF-C-2214与CR400BF-J-0511在济郑高铁河南浚县境内时成功进行了时速435 km/h(相对速度870 km/h)交会试验,交会时间仅0.86秒,为CR450动车组研制技术条件参数的试验打下基础。
2023年03月起,重新回归京雄城际运营,运营车次增加,每日运行4个往返。
既有CR400系列由于立项时间早,列车网络仍使用传统的TCN,通过CR300对以太网控车进行验证后,CR400智能版也完全更新列车网络。
智能运维系统的核心技术为PHM(故障预测与健康管理),依托工业互联网、数据融合、人工智能、5G等技术,搭建由车载系统、车地数据传输系统和地面系统组成的智能运维系统。
YQ-625电机采用无机壳、刚性全悬挂结构、强迫风冷,由定、转子装配、轴承装配及附件装配等组成。N端端盖采用轻型铝合金材料,转轴采用高强度合金钢材料。电机额定功率625 kW,额定电压2750 V,额定电流155 A,额定转速4100 r/min,额定力矩1454 N.m,启动力矩:3100N.m,额定效率94%,功率因数≥0.87,绝缘等级200级(定子),重量735 kg。电机轻量化、大转矩、高功率密度,通过电磁、力学、温度等多物理场的耦合仿真,实现了牵引电机轻量化设计,提高了功率密度和转矩密度,最大输出转矩较CRH380AM动车组牵引电机提升30%,电机单位功率质量比达0.85。 低噪音设计,应用流体-结构耦合分析技术,优化通风结构,提高电机散热效率、降低通风噪声,电机具有冷却风量小、噪声低的特点。长周期轴承顺滑技术,优化设计了轴承结构,能延长检修周期,降低检修成本。绝缘结构耐候性技术,优化绕组槽口绝缘结构,解决风沙环境下电机绕组绝缘磨损问题,提高产品耐候性。在保证高速轴承可靠运行的条件下,通过优化轴承结构,可将牵引电机更换润滑油脂周期从60万公里提升至120万公里,有效提升牵引电机的免维护周期。
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列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。